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编号:12205959
滤芯起泡点测试在输液生产中的应用
http://www.100md.com 2011年9月15日 朱巾帼 周洁铭 韦程程 陈月菊 李燊章
    参见附件(12kb)。

     【摘要】 目的 确认输液(大容量注射剂)生产中在线测试滤芯起泡点的方法和起泡点测试值的控制范围。方法 按起泡点测试要求安装过滤系统,通过测试每支滤芯起泡点和在线测试起泡点结果进行比较;比较新滤芯和使用一段时间后滤芯的过滤效果,确认起泡点测试值的控制范围。结果、结论 按本文要求安装和在线测试起泡点,可行;生产前后起泡点测试值应大于0.25Mpa。

    【关键词】 折叠式微孔滤芯;起泡点;在线测试;起泡点控制范围

    目前输液(大容量注射剂)生产的终端过滤,广泛使用聚砜折叠式微孔滤芯过滤。在输液生产中,GMP要求滤芯在生产前、生产后进行完整性试验。因使用的滤芯较多,如单支进行测试,需很长时间,而且滤芯容易被污染,而且滤芯生产前后需使用注射用水清洗,温度在70℃以上,为了适应生产,避免污染。我们拟采用在线测试,摸索温度对起泡点的影响和起泡点测定控制范围。

    1 仪器和材料

    仪器:FILGUARD-212自动过滤器完整性测试仪,生产厂家:上海先维过滤设备厂。 材料:聚砜折叠式微孔滤芯、孔径0.22?m,生产厂家:上海格式过滤器材厂。 针用活性炭:规格ZX-767,生产厂家:潥阳竹溪活性炭有限公司。

    2 试验方法:

    2.1 在线测试:输液生产过滤使用的滤芯一般都由多支组合在一个滤芯罐内,目前我们车间每个稀配罐过滤由初滤和终端滤芯组成,每组滤芯为7支,共两个配料罐,滤芯长度20英寸。我们只对终端滤芯进行起泡点测试,如逐支进行测试大约需要15分钟,每天测完14支,而且需要拆装滤芯,需要花费近4小时。因此生产系统中,过滤器的安装应考虑过滤器完好性检查的要求,以便在不拆装条件小进行过滤器的完好性检查,因此我们拟定整罐(7支)进行测定,比较每组七支在线测试与每支分开测试结果,确认可行性。

    2.1.1 在线测试泡气点设备的安装:

    2.1.2 测试方法:,测试方法是按2.1.1安装两组滤芯,取新滤芯7支,逐支进行起泡点测试,连续测三次,取平均值。然后将七支滤芯按装到七支滤芯罐,如上图安装到生产线,,测试时关闭阀1、阀2、排水阀2,开启取样口。将起泡点测试仪的气流调节阀旋扭调整到最大,然后按过滤器完整测试仪操作规程进行起泡点测试,结果

    第一组:

    第二组:

    2.2 温度对起泡点测试的影响:输液生产中滤芯使用完毕后需要用注射用水清洗,清洗完毕后滤芯罐的温度大约在70~80℃。这时测定起泡点有明显误差。我们比较了室温与50℃、70℃的起泡点如下:

    2.3 起泡点的确定:我们生产的输液产品均为最终灭菌产品,过滤的目的旨在降低产品的污染水平(生物负荷)。根据药品生产验证指南,一般过滤后药液染菌不宜超过100CFU/100ml(1),验证设计要求药液染菌不宜超过50CFU/100ml。滤芯起泡点的设定根据:经几年使用滤芯经验,滤芯起泡点达到0.25 Mpa后使用不久,起泡点就无法测出。因此我们取起泡点为0.23~0.25Mpa的滤芯进行验证,验证方法如下:

    2.3.1 取一组新滤芯逐支进行起泡点测试,均符合厂家提供参数≥0.3Mpa,然后测定过滤后溶液的不溶性微粒、微生物限度、细菌内毒素。另取一组使用一段时间后,起泡点测试值为0.23~0.25Mpa的滤芯,测定过滤后溶液的不溶性微粒、微生物限度、细菌内毒素。连续三批。结果:

    2.3.2 尘粒去除的测试(2):取使用一段时间后起泡点测试值为0.23~0.25Mpa的滤芯。过滤水,取过滤后三瓶水样,测不溶性微粒。随后在滤罐中加入浓度为3g/万ml的粉末性针用活性炭,用压缩空气将炭液压过滤芯,取过滤后三瓶水样,测不溶性微粒和微生物限度。做三次,结果:

    3 结果分析讨论

    3.1 起泡点是在充分浸湿的过滤膜上,气体能通过其中最大的毛孔束中穿过(置换液体)形成的气流 ......

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