脱盐水再沸器壳体失效原因分析及改造措施
板式,热管,1原因分析,1工艺条件,2设备参数,3失效分析,2改造措施,1理论依据,2实施方案,3经济效益,4结语
吴保民,王 强,吴保军(锦西天然气化工有限责任公司 辽宁葫芦岛 125001)
锦西天然气化工有限责任公司现有装置设计能力为日产1 000 t合成氨、1 760 t尿素。1993年合成氨装置净化岗位脱碳系统中投用了脱盐水再沸器(100E14),2001年2月该设备的筒节焊缝出现明显泄漏,经现场检查,发现其壳侧中部一段长1 620 mm的筒节两端环焊缝及距环焊缝边缘30~60 mm区域内,先后出现多条平行于焊缝的横向贯穿裂纹,裂纹呈现轴线撕裂状。为了避免主装置停车,只能采用在线贴补的方法暂时将泄漏点盖住,其间泄漏点附近又产生l条新的裂纹,再次进行贴补。直至2001年6月年度大检修时,将该设备整体运回制造企业,更换损坏筒节并加装膨胀节进行彻底修复。
1 原因分析
1.1 工艺条件
来自低温变换装置2.85 MPa、230 ℃的工艺气进入冷凝液再沸器(100E12),温度降至158 ℃进入溶液再沸器(100E13),温度降至140 ℃进入100E14管侧,进一步降温至104 ℃进入吸收塔入口分离器(100V8)。来自冷凝液水泵(100P23 A/B)的43 ℃脱盐水经贫液冷却器(100E15)加热至73 ℃后进入100E14壳侧,进一步加热至126 ℃后送至除氧器(100V29)。
1.2 设备参数
100E14的结构为固定管板式换热器,壳体直径D=1 100 mm,壁厚δ=10 mm,材质为0Cr18Ni9;换热管规格为Ф 25 mm×2 mm×7 500 mm,材质为0Cr18Ni9,共923根。100E14的设计参数见表1。

表1 100E14的设计参数
1.3 失效分析
脱盐水再沸器运回制造企业进行修复时 ......
您现在查看是摘要页,全文长 7502 字符。